我队钻探分公司采用新技术、新工艺、新方法、新材料,克服在复杂二叠系上统龙潭组、水敏地层上施工困难及整孔涌水等难题,高质量、高标准完成了铜陵宝山陶铅锌矿项目852.05米深斜孔钻探施工任务,开启了我队进军深部钻探领域新篇章。
铜陵宝山陶铅锌矿钻探项目设计孔深750米,倾角75度,方位角320度。施工指标要求每钻进50米测斜一次,钻孔倾角偏差小于每百米2度,方位角偏差小于每百米3度,岩芯采取率大于70﹪,矿芯采取芯大于85﹪,钻孔终孔口径不小于75毫米,其他指标严格按照国土资源部出台的《地质岩芯钻探规程》(DZ/T0227-2010)执行。
承接该项目后,我队钻探分队经过仔细研究钻孔柱状图,认真分析地质构造,最终确定采用两级绳索钻探方法进行施工。项目部采用XY-44钻机,12.5米直斜两用钻塔,BW250水泵,采用自制泥浆搅拌机进行施工。为了优质、高效地完成任务,队又先后添置了KXP-2X无线数字罗盘测斜仪,500米Φ95绳索取芯钻杆、钻具,1000米Φ75加厚绳索取芯钻杆、钻具。由于钻孔施工要求严格,项目部还在钻具上做了一系列改进,加工制作了两级扶正机构,采用了国内知名厂家生产的新型高工作层尖齿绳索取芯钻头,并运用了轻压高转速的钻进工艺,克服了斜孔钻探中钻具上浮、方位跑偏等问题。
由于地质构造复杂,施工过程中破碎、坍塌、缩径、硅化、漏失、涌水等情况时有发生。在孔深354米处遇到了3.7米粉煤层并夹有金属颗粒,出现严重坍塌、蹩泵、抱钻等问题,导致钻孔无法进行,项目部施工人员几经努力,自制了普通Φ50钻杆灌注器,分四次灌注高标号水泥浆造壁,并改用自配低压固相、粗分散聚合物防塌泥浆,顺利穿越煤系地层。施工至369米处遇30厘米左右地下涌层涌水,涌水压力0.5MP至0.3MP,涌水量50—30立方米每小时,36小时后涌水量仍不变,导致钻孔根本无法进行。项目部经不断探索,并结合自身经验,最后采用膨润土、CMC、BaSO4等配制比重在1.4以下的加重泥浆和自制仿石油钻探的压井装置,采用先压住孔内涌水水头,后灌注速凝高标号水泥浆堵漏的办法,封住并穿越涌水层。在436米处,待地层好转后,下Φ91绳索钻杆做防护套管,并做好防护工作,然后在Φ91绳索钻杆内下Φ75绳索钻具钻杆继续施工。在孔深620米到625米处遇辉绿泥蚀变风化水敏地层,出现严重缩径现象,泵压高升,阻力大增,面对该情况,项目部及时调整泥浆性能,采用新型聚合物、无固相泥浆,并加大润滑剂用量,使孔壁稳定,钻具运转正常,直到终孔。
项目钻孔于4月2日开孔,经全体施工人员的共同努力,克服种种施工难题,历时49天完工。项目终孔深度852.05米,超设计深度102.5米,实际倾角72.8度,方位角318度,口径75毫米,各项质量标准符合地质设计和岩芯钻探六大指标要求,顺利通过业主和监理单位验收。
该项目的顺利完工,充分证明了采用新技术新工艺新方法科学打钻是解决深部钻探,攻克地层复杂,提高效率,节约成本的根本出路,也是降低安全事故发生率,保证安全生产和工程质量,提高市场竞争力的有效途径。
随着国民经济的稳步发展和新一轮地质找矿高峰的到来,深部找矿已经成为国家地质找矿的战略重点,深部钻探技术意义深远而重大,我们不能仅仅停留在1000米以内的钻探技术上,要向1500米到3000米超深孔钻探进军,我们当前研究探索的任务目标应该是:一是深部地层特征与深部钻探的关系作用影响;二是钻探设备、钻具工艺性能与地层的适应性;三是深部钻探泥浆的性能及无固相聚合物冲洗液的作用机理、稳定性和功能效果;四是钻探新工艺新方法新材料的应用;五是深部钻探孔内事故的预防和处理技术;六是深部钻探的组织管理、技术管理、文明施工及安全标准等。努力培养和造就一大批钻探技术人才、技能人才和管理人才。
扫一扫在手机打开当前页